“用空氣提升系統(tǒng)代替洗滌泵,不僅節(jié)省了電費(fèi)和維修成本,還降低了我們的勞動(dòng)強(qiáng)度。別看這東西投入小,操作簡(jiǎn)單,它可是我們氰二車間自發(fā)研制的‘新武器’,一年可為車間節(jié)省各項(xiàng)費(fèi)用140萬(wàn)呢。”金翅嶺金礦氰化二車間洗滌工王君第激動(dòng)地說。 據(jù)悉,原來(lái)氰化二車間的6個(gè)30m單層底流是由37kw的渣漿泵來(lái)實(shí)現(xiàn)礦漿輸送,不僅電能消耗大,而且由于泵的機(jī)械密封維修頻繁造成成本居高不下,雖然以前也進(jìn)行了幾次改進(jìn)但未從本質(zhì)上解決這一困擾車間生產(chǎn)的老大難問題。為解決這一難題,氰化二車間成立技術(shù)攻關(guān)小組,策劃研究方案,憑借多年豐富的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),大膽提出來(lái)由空氣提升替換洗滌泵的想法,先將2#濃密機(jī)作為試驗(yàn)對(duì)象,全部利用廢舊設(shè)備及管路,現(xiàn)場(chǎng)定位,現(xiàn)場(chǎng)安裝和試車,僅僅2天時(shí)間一套空氣提升裝置便落地生根并試驗(yàn)成功,隨后在短短一個(gè)星期時(shí)間內(nèi)就將其余的5臺(tái)全部改造完畢。
通過這一改革,不僅節(jié)省了電費(fèi)支出,37kw渣漿泵6臺(tái),年可節(jié)約電費(fèi)是115萬(wàn),同時(shí)降低了維修成本和材料消耗,預(yù)計(jì)每年可節(jié)省材料費(fèi)用25萬(wàn)元,另外礦漿在空氣提升過程中實(shí)際又經(jīng)歷了6次再浸出過程,對(duì)穩(wěn)定和提高生產(chǎn)指標(biāo)起到了輔助作用。
氰化車間空氣提升裝置的應(yīng)用僅僅是金翅嶺金礦小改小革的一個(gè)縮影,在短短兩個(gè)月的時(shí)間氰化二車間先后對(duì)立式壓濾濾布洗水泵的改造、選前壓濾調(diào)漿水和浮選殺泡水實(shí)現(xiàn)雙系統(tǒng)供水,凈化壓濾增加返洗功能,密封水系統(tǒng)改造等等,經(jīng)過實(shí)踐證明對(duì)生產(chǎn)流程不斷進(jìn)行小改小革消除了生產(chǎn)的瓶頸,優(yōu)化了生產(chǎn)流程,在節(jié)能降耗的同時(shí)使操作更簡(jiǎn)單更方便,也極大的降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,使每位員工能親身體會(huì)到小改小革的利益,激發(fā)了他們的積極能動(dòng)性,形成了全員參與的良好氛圍。